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缓冲胶弹簧里的“循环经”
发布时间:2025-09-11     点击量:65     作者:   分享到:
“高师傅,这堆换下的缓冲胶弹簧还扔吗?”选煤厂原煤车间内,青工小王指着墙角的黑色橡胶件问道。机修班班长高宏峰蹲下身查看,这些弛张筛核心缓冲部件外层虽有磨损,内芯却完好,他不禁思索:“能不能用到别处?”

这一想法源于选煤厂的“老大难”。车间3台弛张筛每季度因“橡胶老化”需更换近24个缓冲胶弹簧,每年花费达35.52万元。
更棘手的是,换下的弹簧多被当作工业垃圾处理,既浪费又污染,而车间12台给煤机还需额外采购缓冲部件,双重成本让高宏峰惦记着“变废为宝”。

高宏峰带着3个弹簧样品到机修车间检测。机修工刘周经测量和压力负载试验发现,这些弹簧承载能力完全匹配给煤机需求,轻微磨损不影响运行。两人随即成立攻坚组,制定“回收-检测-复用”闭环方案,让弛张筛旧弹簧“转岗”给煤机。
回收时,班组制作专用回收架放在弛张筛作业点,还设计“回收登记本”记录信息,解决了弹簧散落、清点难的问题。检测环节有严格标准,首批86个回收弹簧中,60个符合复用要求,合格率超69%。

给煤机采购钢弹簧的成本归零,回收检测几乎无额外成本。且“转岗”弹簧安装后,3个月运行故障率仅2.3%,与新件3%的故障率基本持平,打消了大家对旧件的顾虑,生产工纷纷夸赞“省事儿又放心”。
如今,选煤厂已形成固定流程:每月初各车间提交回收清单,机修班10日内完成检测,合格弹簧优先调配给需更换部件的给煤机。同时,机修班通过定期清洁、检查,延长弹簧使用寿命,提升资源利用率。
截至今年8月,该厂累计复用缓冲胶弹簧60个,节约成本22.2万元。这个藏在弹簧里的“循环经”,不仅为厂里省下真金白银,更让“绿色发展、循环利用”的理念深植每个员工心中。(吴毓明)

